加工中心主轴不旋转(1)
故障机床:某加工中心
数控系统:YASKAWA J50M
故障现象:通电后对机床进行调试,发现主轴不能旋转。
检查分析:
1) 检查主轴电源和主轴电动机,都在正常状态。
2) 这台机床的主轴电动机由变频器驱动,在自动方式运行时,主轴转速是由系统输出的模拟电压控制的。用万用表检测这个模拟电压,发现在各种不同的转速下,模拟电压均为0V,分析是CNC的系统参数设置存在问题。
3) 在YASKAWA J50M数控系统中,“主轴模拟量输出”为选择功能,它取决于系统的“选择参数:#6055bit5、#6036bit1的设定。检查发现,这两项参数都已经被错误地修改,致使”主轴模拟量输出“处于无效状态。
故障处理:将“选择参数”#6055bit5设定为“0”,#6036bit1设定为“1”。其后“主轴模拟量输出”生效,故障不再出现。
另有一台MCFV-80型立式加工中心,数控系统是SINUMERIK 820M-GA3。工作中CRT上显示#7020报警:The spindle drive failure。提示主轴驱动器有故障。驱动器是西门子6SC6504-402型变频器,其显示F15报警,提示变频器过热。检查发现变频器的冷却网扇损坏。更换相同类型的风扇后,故障得以排除。
加工中心主轴不旋转(2)
机床型号:VT1060型加工中心
数控系统:FANUC 0MC
故障现象:机床正在加工时突然断电,通电后重起动,主轴不能旋转。
检查分析:
1) 对主轴伺服单元进行检查,指示灯都不亮,3个交流电源熔断器全部熔断。
2) 分析认为:故障是在正常工作时突然断电造成的,而在突然断电时,主轴电动机内的电感能量必须要立即释放,能量释放时会产生很高的反电动势,容易损坏能量吸收电路。
3) 检查能量吸收电路部分的元器件,果然有两只晶闸管损坏。
故障处理:更换这两只晶闸管,故障得以排除。
另有一台加工中心,主轴交流伺服电动机突然不起动,机床无报警信息。查看电气说明书,主轴为半闭环交流伺服控制系统,由PLC程序控制位置调节器,位置反馈为数字量,速度反馈信号则为模拟量。进行外观检查,电动机和电缆都在完好状态。
分析认为:如果是位置环故障,PLC可能报警。现在PLC没有报警,说明故障可能在速度环。断开速度调节器的模拟信号,用+24V直流电源作为信号强制输入,结果发现速度调节器没有输出,这说明速度调节器已经损坏。更换速度调节器后,机床恢复正常工作。
故障机床:某加工中心
数控系统:YASKAWA J50M
故障现象:通电后对机床进行调试,发现主轴不能旋转。
检查分析:
1) 检查主轴电源和主轴电动机,都在正常状态。
2) 这台机床的主轴电动机由变频器驱动,在自动方式运行时,主轴转速是由系统输出的模拟电压控制的。用万用表检测这个模拟电压,发现在各种不同的转速下,模拟电压均为0V,分析是CNC的系统参数设置存在问题。
3) 在YASKAWA J50M数控系统中,“主轴模拟量输出”为选择功能,它取决于系统的“选择参数:#6055bit5、#6036bit1的设定。检查发现,这两项参数都已经被错误地修改,致使”主轴模拟量输出“处于无效状态。
故障处理:将“选择参数”#6055bit5设定为“0”,#6036bit1设定为“1”。其后“主轴模拟量输出”生效,故障不再出现。
另有一台MCFV-80型立式加工中心,数控系统是SINUMERIK 820M-GA3。工作中CRT上显示#7020报警:The spindle drive failure。提示主轴驱动器有故障。驱动器是西门子6SC6504-402型变频器,其显示F15报警,提示变频器过热。检查发现变频器的冷却网扇损坏。更换相同类型的风扇后,故障得以排除。
加工中心主轴不旋转(2)
机床型号:VT1060型加工中心
数控系统:FANUC 0MC
故障现象:机床正在加工时突然断电,通电后重起动,主轴不能旋转。
检查分析:
1) 对主轴伺服单元进行检查,指示灯都不亮,3个交流电源熔断器全部熔断。
2) 分析认为:故障是在正常工作时突然断电造成的,而在突然断电时,主轴电动机内的电感能量必须要立即释放,能量释放时会产生很高的反电动势,容易损坏能量吸收电路。
3) 检查能量吸收电路部分的元器件,果然有两只晶闸管损坏。
故障处理:更换这两只晶闸管,故障得以排除。
另有一台加工中心,主轴交流伺服电动机突然不起动,机床无报警信息。查看电气说明书,主轴为半闭环交流伺服控制系统,由PLC程序控制位置调节器,位置反馈为数字量,速度反馈信号则为模拟量。进行外观检查,电动机和电缆都在完好状态。
分析认为:如果是位置环故障,PLC可能报警。现在PLC没有报警,说明故障可能在速度环。断开速度调节器的模拟信号,用+24V直流电源作为信号强制输入,结果发现速度调节器没有输出,这说明速度调节器已经损坏。更换速度调节器后,机床恢复正常工作。